含氣量對孔板流量計測量流量的影響與研究
[摘 要] CPR1000 核電機(jī)組發(fā)電機(jī)定子冷卻水系統(tǒng)(GST)設(shè)計有兩臺冷卻水泵,正常一臺泵運(yùn)行,另一臺備用。該系統(tǒng)冷卻水流量通過孔板流量計測量,流量低時系統(tǒng)發(fā)出備用泵聯(lián)啟信號,流量低低會觸發(fā)跳機(jī)信號。本文針對國內(nèi)某核電機(jī)組定子冷卻水含氣量造成的流量波動問題進(jìn)行了模擬計算分析,研究了冷卻水系統(tǒng)含氣量變化影響流量測量的機(jī)理,并提出具體的處理措施,解決了該系統(tǒng)啟動初期由于系統(tǒng)內(nèi)部含氣量造成的流量波動問題。
0、前言:
發(fā)電機(jī)正常運(yùn)行過程中需要保證其內(nèi)部的冷卻, 對于定子水冷的發(fā)電機(jī)組,必須要保證定子冷卻水的流量滿足要求,但在系統(tǒng)運(yùn)行過程中,由于種種原因流量可能產(chǎn)生大幅波動,影響系統(tǒng)的可靠運(yùn)行。各行業(yè)關(guān)于流量波動問題目前有著很多研究,本文通過模擬分析含氣量對孔板流量計測量流量的影響,并針對定子冷卻水系統(tǒng)的特點(diǎn)深入分析氣體來源以及制定專門的處理方案,解決系統(tǒng)運(yùn)行過程中的流量異常波動問題。
1、系統(tǒng)簡介:
發(fā)電機(jī)定子冷卻水系統(tǒng)(GST)是通過一個閉式的冷卻水循環(huán)回路對發(fā)電機(jī)定子繞組以及出線端進(jìn)行冷卻。某 CPR1000 核電機(jī)組采用的是ALSTOM 公司生產(chǎn)的發(fā)電機(jī)組,該發(fā)電機(jī)組為水-氫-氫冷卻方式,每一根定子線棒由實心銅線和不銹鋼空心線組成,通過低電導(dǎo)率的冷卻水流過不銹鋼空心線帶走熱量,保證發(fā)電機(jī)正常運(yùn)行[1]。系統(tǒng)的工藝流程見圖 1。
圖 1 發(fā)電機(jī)定子冷卻水系統(tǒng)工藝流程圖
定子冷卻水系統(tǒng)有兩臺冷卻水泵 GST101PO 及GST201PO,均為臥式軸端進(jìn)水泵。泵設(shè)計流量為
發(fā)電機(jī)冷卻水系統(tǒng)設(shè)計有一高位水箱,為系統(tǒng)提供一個壓力參考點(diǎn)。系統(tǒng)的連續(xù)排氣口分別取自兩臺板式冷卻器及系統(tǒng)主過濾器上方,三路管道均有一定流量的水持續(xù)排至高位水箱內(nèi)部,以排除系統(tǒng)內(nèi)部殘留的氣體。
國內(nèi)某核電 2 號機(jī)組調(diào)試啟動期間,GST 系統(tǒng)多次發(fā)生備用泵聯(lián)啟事件。如 2013 年 11 月 14 日08:50 啟動 GST 系統(tǒng),從 12:26 開始發(fā)生多次聯(lián)啟。11 月 28 日也發(fā)生多次聯(lián)啟,由于流量低于 100m³/h時間短于 5s,沒有造成跳機(jī)后果。冷卻水流量波動曲線見圖 2。
圖 2 定子冷卻水流量波動曲線
從圖 2 曲線看,每次備用泵聯(lián)啟前 GST002MD監(jiān)測的流量都存在一個明顯的波谷。經(jīng)過進(jìn)一步檢查排除流量計本身故障以及泵本身造成的流量波動。由于定子冷卻水流量的測量是通過流量孔板的前后壓差來實現(xiàn)的,當(dāng)孔板前后壓差發(fā)生改變后,就會造成GST002MD 流 量 波 動[2]。 在 問 題 出 現(xiàn) 后 , 對GST002MD 儀表管線進(jìn)行排氣檢查,并在泵出口多次進(jìn)行排氣,泵聯(lián)啟現(xiàn)象得到改善,但偶然還會發(fā)生流量大幅波動現(xiàn)象。其中每次排氣時取樣發(fā)現(xiàn),排出的水呈乳白色,水中明顯含有大量細(xì)小的氣泡。
3、孔板流量計測量流量受水中含氣量影響的計算分析:
3.1、孔板流量計結(jié)構(gòu)及原理:
標(biāo)準(zhǔn)孔板流量計有角接取壓、D 和 D/2 取壓和法蘭取壓等多種方式[4],本文所研究的孔板流量計為角接取壓,其結(jié)構(gòu)示意圖如圖 3 所示。對于不可壓縮流體的水平管流動,在忽略沿程摩擦阻力損失的情況下,根據(jù)流體流動的伯努利方程(能量守恒)和連續(xù)性原理,可以得出管道中流體理論體積流量VQ 的計算公式。
圖 3 角接取壓標(biāo)準(zhǔn)孔板流量計的結(jié)構(gòu)示意圖
實際上,對于不可壓縮流體,下游取壓口并非設(shè)置在面 s2處,而是在面 s3處。考慮到在面 s1、s3上測取的平均流體壓力差?p 一定大于'?p ,故定義流出系數(shù) C 來修正上述公式,可得實際體積流量值的計算公式
由以上公式可以看出,孔板測量流量與 ?P 呈正比關(guān)系,當(dāng)壓差變化時,流量就會跟隨產(chǎn)生變化。
3.2、數(shù)值模型的建立:
由于孔板流量計結(jié)構(gòu)具有對稱的特點(diǎn),運(yùn)用Gambit 直接建立標(biāo)準(zhǔn)孔板流量計角接取壓時的二維軸對稱回旋結(jié)構(gòu)模型,縮短計算時間[6]。***終所得網(wǎng)格劃分模型如圖 4 所示。
圖 4 標(biāo)準(zhǔn)孔板流量計網(wǎng)格劃分計算模型
為了研究不同含氣量對標(biāo)準(zhǔn)孔板流量計測量的影響,在工況溫度為 288.16K,流量為 180m3/h 的情況下,對水中含氣量體積百分比從 0 到 5%的液態(tài)水,利用 Fluent 進(jìn)行數(shù)值模擬計算和相關(guān)分析[7]。選擇mixture 混合模型,設(shè)置空氣為第二相,其中空氣的密度?=1.225kg/m3,粘度?=1.7894e-5kg/(m?s)。參考壓力設(shè)置在原點(diǎn)位置,大小為 101325Pa。計算結(jié)果如表 1 和圖 5 所示。
表 1 標(biāo)準(zhǔn)孔板流量計在不同含氣量下的流場計算結(jié)果
含氣量 n/% p1/kPa p3/kPa Dr/kPa C
0 | 8.0499614 | -11.500498 | 19.5504594 | 0.619246551 |
0.5 | 8.009751 | -11.443041 | 19.452792 | 0.620799142 |
1 | 7.9695488 | -11.385609 | 19.3551578 | 0.622362937 |
1.5 | 7.9293462 | -11.328163 | 19.2575092 | 0.623938842 |
2 | 7.8891401 | -11.270725 | 19.1598651 | 0.625526707 |
2.5 | 7.8489331 | -11.213275 | 19.0622081 | 0.627126968 |
3 | 7.8087324 | -11.155839 | 18.9645714 | 0.628739237 |
3.5 | 7.7685298 | -11.098396 | 18.8669258 | 0.630364155 |
4 | 7.7283237 | -11.040956 | 18.7692797 | 0.632001744 |
4.5 | 7.6881196 | -10.983513 | 18.6716326 | 0.63365218 |
5 | 7.6479194 | -10.926067 | 18.5739864 | 0.635315598 |
由表 1 可知,標(biāo)準(zhǔn)孔板流量計的平均壓力值 p1隨水中含氣量的增加而減小,而平均壓力值 p3則相反,因此平均流體壓力差?p 隨水中含氣量的增加而減小,從而造成孔板測量的流量隨著含氣量的增加而變小。由圖 5 可知,?p 與含氣量基本上呈線性遞減關(guān)系。
圖 5 含氣量與孔板流量計平均壓差關(guān)系
圖 7 孔板附近壓力分布圖
圖 8 孔板附近速度分布圖
計算結(jié)果表明,冷卻水系統(tǒng)在處于含氣量變化的工況下,孔板流量計測量的壓差會隨著混入氣體量的增加而變小,從而導(dǎo)致測試流量較實際流量小。
4 、對問題的解決方案研究 :
以上分析,孔板流量計測量的流量與系統(tǒng)含氣量的變化有很大關(guān)系。在正常運(yùn)行工況下,發(fā)電機(jī)定冷水系統(tǒng)含氣量很低,且含氣量不會有大的波動。因此,在工程實際應(yīng)用上,可考慮減少含氣量的方法來減少系統(tǒng)的流量波動,避免跳機(jī)的不良后果產(chǎn)生[8]。
4.1、對含氣體的來源分析:
4.1.1、發(fā)電機(jī)氫氣漏入系統(tǒng) :
該發(fā)電機(jī)組調(diào)試期間,對定子線棒打壓試驗,以及對發(fā)電機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行氫氣泄漏率試驗,并通過監(jiān)視高位水箱排氣流量計 GST002QD 中氣體情況,結(jié)果表明,氫氣泄漏進(jìn)入定子冷水系統(tǒng)的可能性很小[9]。
發(fā)電機(jī)高位水箱正常液位為 40~80%,當(dāng)水箱進(jìn)水與排水造成的渦流時就可能會將水箱內(nèi)部氣體卷入回水管道,從而引起流量測量的變化。使用多普勒流量計測量高位水箱入口流量為 4 m3/h 左右,入口水管為 DN50 的管道,計算入口管道的流速大概為: v=q/s=(4/3600)/(3.14*0.025*0.025)=0.566 m/s 其 雷 諾 數(shù)Re=ρvd/μ=1000*0.566*0.05/0.001003=28215>2500 ,從而判斷入口管道處的水流為湍流狀態(tài)[10],該速度的水流進(jìn)入高位水箱,可能形成漩渦造成氣體進(jìn)入系統(tǒng)中。
4.1.3、 初期系統(tǒng)補(bǔ)水引入:
系統(tǒng)內(nèi)部氣體的引入還有一個來源為系統(tǒng)內(nèi)部殘存氣體的析出,系統(tǒng)初期充水為常溫的核島除鹽水,隨著系統(tǒng)運(yùn)行,水溫逐漸升高,水的含氣量會隨著內(nèi)部溶解氣體的析出逐漸增大[11]。
V=V0*(S1?S2)=0.825 m
表 2 壓力 6bar 時溶解度表
由此可見系統(tǒng)啟動初期,由于水溫上升會析出大量的氣體。
4.2、減少含氣量措施分析:
減少系統(tǒng)內(nèi)部的含氣量可以減少孔板流量計所測流量的波動。以防城港核電項目為參考,由于其定子線棒是銅線棒,對水質(zhì)的含氧量有嚴(yán)格要求[12],
方案二:系統(tǒng)啟動初期充水排氣:
前期充水的過程中,要嚴(yán)格按照在線程序,通過啟動密封油系統(tǒng)真空泵排除系統(tǒng)內(nèi)部的殘存氣體,盡量減少系統(tǒng)的初始含氣量,抽真空過程中,要調(diào)節(jié)真空油泵的入口壓力調(diào)節(jié)閥,保證高位水箱的真空度[13]。
如果補(bǔ)水溫度很低,水中會溶解大量氣體,在系統(tǒng)持續(xù)運(yùn)行過程中隨著水溫升高氣體會逐漸析出,系統(tǒng)正常運(yùn)行是通過熱交換器上部兩個排氣管及主過濾器的排氣管進(jìn)行連續(xù)排氣,由于連續(xù)排氣管設(shè)計流量有限,難以短時間排出大量積存的氣體,就會造成系統(tǒng)內(nèi)部氣體的聚集。所以系統(tǒng)在線完成后,應(yīng)及時投運(yùn)加熱器,提高水溫至系統(tǒng)額定溫度 44.5℃,然后持續(xù)通過泵出口及冷卻器的排氣閥手動排氣來達(dá)到減少系統(tǒng)含氣量的目的。
方案三:消氣過濾器:
通過在孔板流量計前加裝消氣過濾器,可以有效去除設(shè)備內(nèi)部混入的氣體[14],由于系統(tǒng)正常運(yùn)行時水是閉式循環(huán)的,期間含氣量不會大幅波動和上漲,考慮消氣過濾器投運(yùn)與電加熱器都是在系統(tǒng)投運(yùn)初期階段使用,可以把消氣過濾器設(shè)置在電加熱器下游,如圖 9 所示。
圖 9 消氣過濾器安裝示意圖
方案四:控制發(fā)電機(jī)高位水箱內(nèi)部漩渦:
4.3、方案選擇與實施效果:
針對該核電 2 號機(jī)流量波動的現(xiàn)象,根據(jù)上述方案的實施難度,優(yōu)先選擇方案二與方案四,共落實如下行動:
(1)系統(tǒng)補(bǔ)水時,利用發(fā)電機(jī)密封油系統(tǒng)的真空泵對系統(tǒng)抽真空補(bǔ)水,減少初期系統(tǒng)殘留的氣體;
(2)系統(tǒng)啟動前,適當(dāng)提高高位水箱水位至65%左右,減少可能由于漩渦引入的氣體;
(3)運(yùn)行初期,定期通過泵出口排氣閥檢查水中含氣量,并通過泵出口與冷卻器上的排氣閥手動排氣;
(4)降低發(fā)電機(jī)頂部高位水箱內(nèi)部氣體的壓力,以利于冷卻器和主過濾器上連續(xù)排氣管道中的氣體排出。
5、 結(jié)語 :
發(fā)電機(jī)定子冷卻水系統(tǒng)啟動初期,由于水溫上升水中溶解的氣體析出,以及補(bǔ)水過程排氣不充分,系統(tǒng)內(nèi)部水中會混合大量氣體,氣體與水混合不均勻時,會加劇孔板流量計測量流量的波動,本文通過系統(tǒng)啟動初期的人為干預(yù),在充水過程使用抽真空上水,適當(dāng)提高高位水箱液位并減小水箱壓力,定期手動排氣的方式,減少系統(tǒng)內(nèi)部的含氣量,使系統(tǒng)運(yùn)行過程中的流量維持在一個穩(wěn)定的工況。解決了機(jī)組調(diào)試期間出現(xiàn)的問題。